内容介绍
某公司第四条生产线为2500t/d水泥生产线,在生料制备加工过程中主要采用立磨终粉磨系统其中主要设备配置是TLM384 四辊立磨在设计阶段需要达到台时产量为210 t/h,实际功率值是2100 kw,电流为 252A循环风量为420000 m3/h全压是10000 Pa,电流为188A
某公司第四条生产线为2500t/d水泥生产线,在生料制备加工过程中主要采用立磨终粉磨系统其中主要设备配置是TLM384 四辊立磨在设计阶段需要达到台时产量为210 t/h,实际功率值是2100 kw,电流为 252A循环风量为420000 m3/h全压是10000 Pa,电流为188A。自2021年建成投产以来,立磨系统运行稳定,但长期存在生料工序电耗高的问题,影响生料工序电耗的主要设备为循环风机和立磨主电机。因此公司技术人员开始摸索降低立磨主电机电流和循环风机电耗,达到进一步降低生料工序电耗的目的。1.能耗高的原因(1)生料立磨喂料系统采用三道锁风阀,其液压传动的故障率较高,经常会出现阀板磨损、非传动侧轴承损坏等问题。漏风率较高需要及时进行拉风,循环风机接近在额定转速下运行,导致系统电能消耗不断加大,情况严重时还会对磨机基本产量造成影响,持续扩大电能消耗。(2)正常生产时,磨内不同部位因长期受到块状物料磨损和高速气流携带的粉沫颗粒的冲蚀磨损,磨盘、磨辊磨损严重,料层厚度相对提高,导致主电机电流上升。2. 技术革新2.1生料立磨喂料系统改造针对现有立磨喂料系统三道锁风阀锁存在的弊端(如图1所示)磨头锁风决定采用料封方式进行锁风生料立磨入料口的锁风通过物料自身的锁风实现。喂料设备本身不再考虑锁风,只起到输送物料的作用,从配料库底输送过来的已经搭配好的物料,先进入一个新设的20t容量的过渡小仓,过渡小仓内的物料通过仓底新设的板式喂料机喂入生料立磨,取消原来的三道锁风阀喂料装置,过渡小仓仓底至立磨的入料溜子通过一个全封闭罩子连接。在立磨正常运行的过程中过渡小仓的仓重与原料库底的配料皮带进行联锁使过渡小仓内始终留有6~8t的物料通过这部分物料实现立磨入料口锁风(如图2所示)。2.2挡料圈技改立磨主电机电流主要受研磨压力和料层厚度的影响,而研磨压力主要与原材料易磨性有关,相对不可控,因此考虑通过降低料层厚度减小立磨主电机电流。从以往的经验看每年4月大修期间进行磨盘磨辊在线堆焊之后,立磨主电机电流为
165~185
A,而运行到了中后期,立磨主电机电流上升至190~210A,究其原因是磨盘、磨辊堆焊后,挡料圈高度未调整,料层厚度相对降低而到了运行未期,磨盘、磨辊的磨损严重,料层厚度相对提高,主电机流上升。因此,广西鱼峰水泥股份有限公司决定通过调整立磨挡料圈高度控制料层厚度。改造前立磨挡料圈共
4层,高度为 130
mm,在保证立磨运行稳定的前提下,开始利用库满定检时间将挡料圈高度逐步降低至120mm、110mm、100mm、90mm。调整期间,每次施工完毕开启立磨后,观察立磨运行状况,以及主电机电流、料层厚度、振动值等参数的变化。据此制定下一次调整方案和操作思路。随着挡料圈高度降低,立磨料层厚度从95
mm 逐步降低至60~65mm,台时产量从215t/h 上升至222 t/h,立磨主电机运行电流从
205A逐步降低至175A,立磨振动值由1.3 mm/s 上升至1.5 mm/s,但仍在可控范围,而主电机电流降低,生料工序电耗大幅减少。
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