内容介绍
某公司现有一条2000t/d带4.5MW余热发电窑外分解预热器回转窑水泥生产线,由南京院于2002年设计,2003年投产。随着水泥生产技术不断发展和进步,该公司窑时产、电耗、煤耗等技术指标日益显得落后,生产成本较高。2020年春季大修期间,对预热器系统进行了节能技术改造,取得了良好效果。
前言
某公司现有一条2000t/d带4.5MW余热发电窑外分解预热器回转窑水泥生产线,由南京院于2002年设计,2003年投产。随着水泥生产技术不断发展和进步,该公司窑时产、电耗、煤耗等技术指标日益显得落后,生产成本较高。2020年春季大修期间,对预热器系统进行了节能技术改造,取得了良好效果。
1 存在问题与原因分析该线自2003年7月点火投料以来,经过多次调试,截至2019年,日产量已逐步提高至2750t/d左右,但高温风机单机电耗很高,达到10.2kwh/t。高温风机能耗指标偏高的原因为系统阻力高。当投料量达到180t/h时,高温风机转速在800~820r/min,C1出口负压达到-6200Pa以上,C1出口温度370℃,氧含量2.5%左右,分解炉出口负压-1300~-1400Pa。高温风机单机电耗达到10.2kWh/t,较正常水平高出近2kWh/h,同时分解炉与c5经常出现温度倒挂现象,改造前预热器工艺参数情况见表1。
表1 改造前预热器工艺参数
针对系统阻力高、能耗高及温度倒挂现象的问题,分析认为有以下几个原因:
(1)窑尾烟室缩口内径设计偏小(1750mm),当出现结皮等现象时,有效通风面积过小。
(2)各旋风筒进口与出口通风截面积过小,导致风速高,阻力大,进口风速在20m/s左右,旋风筒出口风速达到26m/s。
(3)各翻板阀漏风偏大,导致旋风筒收尘效率下降。
2 改造内容及效果
2.1 预热器系统改造
根据预热器现系统检测运行参数、风速及结构尺寸,将C1、C2、C4内筒直径扩大、各级旋风筒进风口蜗壳加大等改造。具体如下:
(1)将C1内筒直径扩大250mm加长400mm(插入深度约为0.8倍的旋风筒直径或与进风口高度一样)C2-C1风管与C1旋风筒进口下部底板降低400mm。
(2)将C2、C3、C4、C5进口蜗壳各往外扩大500mm,进口上部抬高500mm。
(3)将C2、C4旋风筒内筒直径扩大200mm,C4内筒高度缩短700mm,C2内筒高度维持不变。
(4)取消C5旋风筒的内筒。
(5)将各级翻板阀更换为新型高效锁风翻板阀,共更换6只。
(6)将分解炉缩口尺寸ф1750mm扩大为ф1950mm,将分解炉喷煤管移至缩口出。
预热器改造示意图见图1,2。
图1 C1筒改造示意图
图2 C2-C5筒改造示意图(虚线表示改造前)
2.2 改造过程
整个改造过程工期20天,利用2020年春季年度大修期间实施,包含预热器旋风筒壳体加大和内筒扩大加长、拆除安装、内筒耐火浇注料等。经财务结算,改造费用为:钢板材料及制作安装费92.3万元,浇注料及施工费94.2万元,合计186.5万元。
2.3 改造效果
所有改造施工完成后,经多次调试,生产逐步稳定,投料量稳定在197t/h左右,在此工况下,高温风机转速仍维持在810r/min左右,C1出口负压降至-5300Pa左右,C1出口温度降至350℃左右,分解炉出口负压-1100~-1200Pa,系统阻力显著降低,高温风机单机电耗下降至8kWh/t左右。本次预热器降阻改造取得了较好的节能降耗效果。
2.4 技术经济指标对比情况
改造后,窑产量提高258t/d,熟料电耗下降2.9kwh/t,熟料实物煤耗下降6.2kg/t,技术指标明显改善。
表2 改造后预热器工艺参数
表3 技术经济指标表
3 结语
通过对窑尾预热器各级旋风筒改造,降低各旋风筒进出口风速,减少各翻板阀的内漏风,对预热器系统降阻、窑产量提产、煤耗和电耗下降取得良好效果,同时对预热器降阻改造有一定借鉴推广。
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